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Re: "Orientierungslosigkeit" der Y-Achse

Verfasst: Di 14. Mär 2017, 00:34
von skystalker
Oh Mann, neu hier und gleich 2mal hintereinander posten :P

Muss aber sein, bin auf folgendes gestoßen, in der Configuration_adv.h
Und zwar ist dort folgender Wert in Marlin 1.1.0 RC6 standard mäßig definiert:

#define ENDSTOPS_ONLY_FOR_HOMING // If defined the endstops will only be used for homing :schock:

Macht also doch Sinn und die Sache mit dem Kondensator könnte was bringen.

GN8 :lazy:

PS.: meine Meinung zur Software geb ich im anderen Forum kund :dash:

Re: "Orientierungslosigkeit" der Y-Achse

Verfasst: Mi 15. Mär 2017, 18:11
von plastiker
Hallo Stefan,

danke für den interessanten Link. Werde mich da mal in einer ruhigen Stunde tiefer einlesen. Ich konnte bei mir diese Entstörkondensatoren nicht entdecken, obwohl ich im Moment eine Ersatzplatine aus dem WWW-Handel verwende (mein MEGA-PCB war abgeraucht, musste daher alles komplett einschicken zu Conrad...siehe entsprechendes Forumsthema).

Wo/wie kann man denn die genaue Version des RAMPS (Conrad-Slang "Zusatzplatine") herausfinden? :wundern:

Viele Grüsse,
plastiker

Re: "Orientierungslosigkeit" der Y-Achse

Verfasst: Mi 15. Mär 2017, 22:24
von plastiker
Habe jetzt auch die Version 1.4 auf dem RAMPS selber entdeckt, steht ja "riesengroß" dran... :whistle:

Bliebe die Frage, ob die aktuelle RF500 FW auch ohne Probleme mit einem RAMPS 1.4.2 klar käme...? :wundern:

plastiker

Re: "Orientierungslosigkeit" der Y-Achse

Verfasst: Do 16. Mär 2017, 01:29
von Nibbels
Gibts davon Schaltpläne?
Und eine Changelog?

LG

Re: "Orientierungslosigkeit" der Y-Achse

Verfasst: Do 16. Mär 2017, 11:25
von skystalker
Ja Schaltpläne gibts => https://github.com/GermanRepRap/Ramps-1.4.2

Ich traue mich behaupten das es zu 100% kompatibel ist, weil ja nur von 1.4 auf 1.4.2 die Version leicht erhöht wurde.

Zu den Verbesserungen:
  • Statt den Polyfuses (die riesigen flachen gelben Dinger), können jetzt normale Auto-Sicherungen gesteckt werden
  • Die Leiterbahndicke wurde von 35µ auf 70µ verdoppelt, bedeutet weniger Widerstand, mehr Strom möglich
  • Kondensatoren bei den Endstop Eingängen
  • Man kann jetzt an allen Stepper Anschlüssen 2 Motoren anschließen, nicht nur an Z Achse
  • Ein externer Reset Knopf kann parallel zum Aufgelöteten angeschlossen werden, ACHTUNG das ist der Reset vom Arduino, also nix mit Marlin/GCode sondern Reset wie beim PC, also eher ein NOTAUS
  • Und die Beschriftung auf dem Print wurde verbessert
BR
Stefan

Re: "Orientierungslosigkeit" der Y-Achse

Verfasst: Do 16. Mär 2017, 11:29
von Nibbels
skystalker hat geschrieben: [*]Ein externer Reset Knopf kann parallel zum Aufgelöteten angeschlossen werden, ACHTUNG das ist der Reset vom Arduino, also nix mit Marlin/GCode sondern Reset wie beim PC, also eher ein NOTAUS
Das ist für plastiker dann wohl ne gute Nachricht ^^.

LG

Re: "Orientierungslosigkeit" der Y-Achse

Verfasst: Do 16. Mär 2017, 18:32
von plastiker
Ja, aber lieber vorne ein richtiger Not-Aus als Buzzer, als das kleine Ding dahinten... ;)

VG, plastiker

Re: "Orientierungslosigkeit" der Y-Achse

Verfasst: So 19. Mär 2017, 22:55
von plastiker
Oh NEIN....Arrgghh. Nach 5h Druckzeit Schrittverluste bei der y-Achse. :dash: :dash: :dash:

Da ist jetzt 'ne schöne Treppenstufe drin im Modell. :schrei:

Wenn die Achse 5h funktioniert, kann es doch nicht an der Riemenspannung liegen, oder?!

SEUFZ.

plastiker

Re: "Orientierungslosigkeit" der Y-Achse

Verfasst: Mo 20. Mär 2017, 01:12
von Nibbels
Wenn ein Stepper-Motor heiß wird, verliert er (hat mir Digibike erzählt) an Haltemoment.
Es könnte also sein, dass du am Limit arbeitest.
Und wenn zu viel Widerstand da ist oder der Stepper zu heiß wird Probleme auftauchen.

Übersehe ich was?

LG

Re: "Orientierungslosigkeit" der Y-Achse

Verfasst: Mo 20. Mär 2017, 20:27
von plastiker
Hi Nibbels,

OK, werde mal versuchen beim nächsten Druck mal so nach 'ner Stunde abwechselnd die Temperaturen von X- und Y-Stepper zu messen.

Kann mir allerdings nicht vorstellen, dass der Stepper schon überhitzt - der ist beim RF500 Maker ja nicht mal eingehaust, also gut belüftet.
Normalerweise sollte er es also tun. Da die Y-Achse ja auch im quasi kalten Zustand schon beim Homen rumspinnt, vermute ich das Problem eigentlich eher woanders. Kann aber auch sein, dass das nun 2 getrennte Probleme sind, Homen vor Druckbeginn und Schrittverluste während des Drucks meine ich.

Gruss,
plastiker