Aktueller Projektstand:
So was den Lüfter angeht habe ich nun ne praktische Lösung gefunden.
Ich stelle mal unten ein paar Bilder an wies im CAD aussieht und dann eingebaut.
Bitte entschuldigt die Haushaltsgummis und die noch etwas wirren Kabel, das liegt an den vielen Umbauten für die ganzen Tests bei denen ich irgendwann müde geworden bin ständig Kabelbinder dranzumachen um sie ein Tag später wieder abzuknipsen.
Das Ganze ist noch immer WIP, wobei ich den aktuellen Stand als sehr nutzungstauglich einstufen würde. Ich konnte durch die nach vorne Verlagerung des Lüfters und Wechsel zum Radiallüfter wieder einiges an Bauraum gewinnen, der jetzt eigentlich nur durch das was das E3DV6 unten am Heizblock breiter ist verringert ist.
Die Hotendkühlung scheint trotz der etwas ungünstig davorliegenden Düse des Bauteillüfters noch ausreichend zu sein. Diese könnte aber meiner aktuellen Einschätzung sogar noch im Winkel über dem vorderen X-Platten Steg etwas abgesenkt werden.
Der Radiallüfter presst obwohl eigentlich 24V ordentlich Luft am Ende raus. Müsste mal schauen obs gleiche Baugröße auch in 12V gibt.
Der Ritzellüfter hat sich insbesondere für TPE Filament bei mir bewährt und wird belassen, ich habe ihn nicht regelbar aber dafür schaltbar per mechanischem Schalter gemacht. Sollte er bei ABS oder ähnlichem Material stören kann man ihn abschalten. Der Versuch einer Düse auf diesen Ritzellüfter aufzubringen ist dann an der schwachen Kraft des Lüfters einen statische Wiederstand zu überwinden gescheitert. Wahrscheilich könnte man auch hier mit einem Radiallüfter noch mehr erreichen.
Die Halterung des Titan besteht so wie bei mir eingebaut momentan aus 4 Teilen, was im Nachhinein gesehen aber wahrscheinlich unnötig ist. Vielleicht kann man das ganze auf 3,2 oder vielleicht ein gut konstruiertes teil reduzieren. Geschuldet war das ganze den enormen Kräften die entstehen können wenn der Titan bei "zu hohen" Retract und Prime Werten am Filament rupft. Nachdem ich da sinnvolle Werte gefunden habe ist diese Problematik auch besser geworden. Aber die eingebauter 4 Teile version hat nun auch schon wieder ziemlich viele Druckstunden auf dem Buckel und tut noch.
Was sich ebenfalls bewährt hat und woran ich evtl. noch weiter verbessern will ist die "hotswap" Halterung des E3DV6 Hotends. Diese ist erstaunlich stabil, robust und ungemein praktisch wenn man Düse Lüfter oder sonst was wechseln oder reinigen muss. Bin schon am überlegen ein anderes Steckersystem zu verwenden um vielleicht ganze Hotendmodule als ganzes wechseln zu können. Z.b. eines für ABS eines für PLA o.ä. oder eines zum Drucken eines zu tüfteln. Wechselt man momentan zu viel leiden die Stecker und Kabel am Hotend in meinem Augen zu sehr auch wenn das beim E3D alles recht einfach und robust gehalten ist.
Angemerkt sei hier, das mir außer bis auf einen, mitlerweile beim E3D V6 nichtmehr verbauten Glasthermistor, der mir aufgrund der vielen Umbauten kaputt gegangen ist, sonst noch kein Teil des Hotends den Dienst versagt hat und dies bei ordentlicher Auslastung. In Gefahr (ebenfalls durch die viele Schrauberei) sehe ich aktuell die Anschlusskabel des Cartridge Thermistors wo sich so langsam die Glasfiber Ummantelung löst. Dieser kostet aber ca. 6,50€ oder so. und ich bin am überlegen obs nicht nen hitzestabilen Kleber gibt wo man die Fasern eintunken kann dass das nicht immer passiert.
Gesicherte Kenntnis habe ich von einem weiteren Foren Mitglied der bei der Entwicklung mitgeholfen hat und nun ebenfalls auf E3D + Titan umgerüstet hat. Falls noch jemand diesen Schritt geht bin ich für Erfahrungsaustusch und zur Hilfestellung gerne bereit.
Die Umrüstung auf PT100 habe ich noch nicht in Angriff genommen, aber wenn da jemand elekrotechnisch versiertes ranwill, ich hab die Teile da und schliesse mich gerne an.
So nun die Bilder bei Interesse kann ich auch nen Video des ganze in Aktion aufnehmen.
Im CAD ist beides noch in 2 Dateien getrennt deshalb die "geteilten" Bilder mit einmal Titan Halterung und Aufbau und zweitens des Hot-Swap Hotends mit Lüfterkonstruktion(die Halterung ist auf die schnelle hässlich hingemodelt aber tut)
Das schwarze ist übrigens TPE Filament, was sich nun relativ einfach drucken lässt.
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